針對近期燃料消耗大、變化多、費用高等優化難題,烯烴廠從為蒸汽保供引起輔鍋燃料消耗量增大、原料變化對燃料結構的影響、廠內燃料消耗是否合理等方面,深入分析原因,提出改善對策,有效壓減燃料成本;密切監控尾油中的硫含量,及時調整助劑品種和用量,加強工藝調整和監控,避免因尾油中硫含量偏低引起甲烷化反應器飛溫情況,力保乙烯產品質量;加強大機組特護工作,完善應急處置預案,提升設備完好率。
今年以來,揚子石化烯烴廠把握市場機遇期,圍繞“保持裝置高負荷優化運行”,持續推進全流程優化工作,確保裝置處于最佳盈利狀態。近日,乙烯日產量最高達到2350噸以上,實現了高負荷、多創效。
揚子石化烯烴廠努力實現整體效益最大化
“和昨天的天然氣補入量相比,今天每小時的補入量相差了兩三噸,請查明原因,明天早調會上通報。”在3月26日的該廠早調會上,廠領導對每日報表上燃料消耗的細微變化要求一追到底。其實,對各項數據的敏感和探究,已經滲透入烯烴廠的各項日常性優化工作中,成為了各級管理人員、技術人員和崗位人員的工作習慣。
烯烴廠緊盯原料庫存、結構、品質變化,通過優化模型測算,與公司相關部門緊密配合,盡最大可能保持原料結構、品質的平穩性和均衡性,并根據不用原料條件下的爐型適應性,適時停運一臺老區裂解爐,大幅降低了裝置的能耗。由于乙烯裝置的裂解爐爐型較多,備件儲備存在一定困難,烯烴廠合理排出裂解爐備件優先序列,平衡好裂解爐日常維護檢修與裝置高負荷生產之間的關系,確保穩產高產多創效。
隨著國際原油價格逐步回升,化工產品市場價格變化較大,烯烴鏈產品仍是公司盈利的拳頭產品,為此,烯烴廠在保持各裝置穩定運行的基礎上,加快優化節奏,提高分析研判的頻率,運用模型測算,實施動態調整,保持合理的運行模式和產品結構,努力追求當期整體效益的最大化。